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            2. 公司新聞
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              優秀文章二:德珀工程部——李春潘《改善永不止步,挑戰無限可能》
                    俗話說:勿以善小而不為;正所謂:星星之火,可以燎原。改善也是一樣,必須積累點滴水珠才能匯成江河,從量變到質變也需要過程,不是一朝一夕的事情,貴在從小做起,貴在持之以恒,貴在立即行動。

                  歷史的車輪滾滾向前,人類在前進的道路上無一不留下了改革的印記。只有不斷的改革,創新,生產力才會不斷地發展,才可以跟上時代的步伐。無論是西方的文藝復興,還是我國先秦時期的諸子百家,在一定程度上來講都是推動了時代的進步,宋代的王安石變法,清代的維新變法,都充滿了改革創新的味道,中國現代十一屆三中全會以來的改革開放的春風吹滿神州大地,尤其是鄧小平爺爺在中國的南方畫了一個圈,成就了深圳由小漁村到國際大都市的銳變。

                  當今社會已進入人工智能時代,企業在競爭中必須在穩中求變,變中求新,才可以提升自身的競爭能力,生產出符合客戶要求的甚至超越客戶要求的產品,才可以降低生產成本,提升生產效益。富華公司站在實現了倍增計劃的新起點上,對待精益生產也是投入了大量精力,物力,財力支持鼓勵精益生產評比活動,不斷涌現出一批批在精益生產中發光發亮的人才,可謂是如火如荼,碩果累累。

                  坦白講,從進公司到現在已經5年有余,其實我個人對待改善創新,精益生產的態度是有一個心路歷程,從剛開始的做改善是上司或領導要求,強迫去做改善,到慢慢第應付式去做改善,再到后來的積極主動地去做改善的一個轉變。從被動,到主動再到自發的一個行為習慣,其實我覺得還是蠻開心的。首先,改善首先是工作的職責之一,其次,改善可以幫助到作業人員更輕松更安全地作業,再者,改善可以降低成本,提升品質,提升效益,減少浪費,最后:關鍵還有獎拿,還有肯定與認可目光。 

                  下面我想跟大家分享一下以下幾個親身參與經歷印象較深刻的案例:

                  案例一:DC線來料包裝方式改善,之前我們組裝使用的DC線包裝方式為20PCS一捆,一箱20捆,使用的時候需要拆開繩子才可以使用,非常不方便,后來就提出改成來料用膠袋裝一袋100PCS,無需綁繩子,拆開膠袋,直接使用,節省了拆繩子的無用功。剛開始每一個供應商都不是非常愿意改變包裝方式,擔心數量短裝問題,外觀刮傷問題,后來實驗證明一包線材不影響外觀,而且數量通過稱重等方式,供應商那邊也可以減少捆扎時間,后面全部展開導入膠袋裝DC線來料,如果是原來的包裝方式,產線還用不習慣,抱怨很大。

                  案例二:UE24WU機種的電子導線手工鉚壓改自動鉚壓案例,常規的自動鉚壓電子導線長度是一樣長的,這款產品電子導線不一樣長,所有設備兼容問題,導自動鉚壓也擱置了很久,后來設備廠商對設備的改造,可以滿足兩根導線不同長度的要求,最終導入了自動鉚壓,直接節省了手工穿電子導線兩人,節省了電子導線加工端子的人力,并且此設備還應用到其它同類導線長度不一樣的機種上推廣展開。

                  案例三:UES18WU3機種導光柱前移供應商端加工改善,此產品有導光柱,膠殼與導光柱需先與膠殼組裝,熱燙后才組裝使用,廠內加工需要2人加工導光柱后才可以使用,后面把前移到供應商端來料加工好,產線直接使用,節省2人加工導光柱,且來料增加的費用較2個人工費用低,對公司來講是增加了效益。此改善在2019年就有提出在UE24WU諾基亞產品上導光柱前移的提案,因為之前資源部研發部說膠殼與導光柱的廠家不是同一廠家,供應商不做熱燙工藝,再加上訂單量等種種原因,當時是沒有導入成功,直到2022年年初,在UES18WU3機種海量編碼的機種上,成功導入了導光柱前移加工。并由此推廣到UES12WV1機種的FR紙加工前移的提議,目前FR紙前移加工的案例已試產了一次,在改善試產問題后,相信很快也可以實現。

                  在改善過程中除了有彩虹,也同樣有風雨,成功的案例肯定是彩虹,風雨也是有的。比如說,包裝MES掃描自動掃描提案,因為無法滿足混裝要求,未實現導入,VDE插腳焊錫改鉚接提案由于鉚接后線芯松動問題未解決,若能導入,可以節省3人,節省焊錫材料,綜合考慮到訂單量等因素,最終是未能成功導入,失敗的案例雖然目前暫時未能成功,但是也是新的嘗試,不斷總結經驗教訓,相信在不久的將來或者可以實現。

                  在改善中進步,在改善中成長,讓我們沉迷于現場改善這春風里,攜手向前,砥礪前行,吹向更美好的未來。常常對自己說一聲,改善永不止步,挑戰無限可能。

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